鈦反應釜翻車機液壓系統出現了一些問題。現將這些問題分析如下:
1.車床液壓系統問題描述:
1.液壓系統在低溫啟動時,泵輸出管振動大。
2、液壓系統空轉時,泵的溫度上升很快,溫度較高,30分鐘后可達60℃以上。
3、由于單缸驅動和電磁換向網,液壓翻車機翻車~力矩不夠,翻車架在一側受力,翻車過程受力不平衡,操作不穩定。軸承與軸承座的沖擊較大,導致鉸接軸承使用壽命低,翻蓋與軸承座變形嚴重。
2、車鈦反應釜床液壓系統問題分析:
1.由于柱塞泵濾油器的溢流和輸油管的管徑小,不能滿足流量要求,使泵吸油不順暢,輸油管的耐壓性較高。大,壓力損失大,導致泵溫升快,低溫運行時油路振動大。
2、鈦反應釜在回轉過程中液壓系統無法實現無級調速,電磁換向網換向時會產生較大的換向沖擊,從而引起回轉架對軸承和軸承座的沖擊.更大。
3、疊加單向節流雖然可以實現液壓缸速度的調節,但背壓大,做了很多無用功,損失大,產生熱量,能量損失大。
針對反應堆車床液壓系統的上述問題,技術人員提出了改造方案,改造后付諸實踐。改進后的液壓車床油管振動小,液壓油溫低;采用疊加式液壓控制單向網,可使車床可靠鎖定在任何轉向位置;采用分流收集和對稱雙向布置,可實現流體流量按固定比例自動分配或集中,液壓缸雙向位移,速度同步精度高;液壓缸對稱布置,轉動扭矩增大,車床受力平衡好,車架和軸承座變形小,軸承和軸承座壽命更長;電液比例換向網絡可實現車床啟動、加速、減速、停止的無級調速,運行效率顯著提高。同時減少了啟停換向的沖擊,提高了鈦反應釜的穩定性。不錯,安全性越高。